Отметим, что проведению испытаний по заводнению с ПАВ на Вынгапуровском месторождении предшествовал комплекс научно-исследовательских работ. В Санкт-Петербургском государственном горном институте в 2009 году были проведены уникальные лабораторные исследования, которые предусматривали моделирование фильтрации растворов ПАВ «СНК-1» в условиях Вынгапуровского нефтяного месторождения. В ходе этих испытаний состав продемонстрировал высокую эффективность при вытеснении нефти.
Ремонтно-изоляционные работы с применением новых составов были проведены на 4-х скважинах Сугмутского нефтяного месторождения. По результатам испытаний приток жидкости сократился в 2 раза, с 677 до 390 куб. м в сутки, а дебит нефти увеличился с 27,4 до 39 т.
новая технология по устранению негерметичности эксплуатационной колонны в 1-м квартале 2011 года была успешно испытана на 1270-й скважине Вынгапуровского месторождения.
Специалисты «Газпромнефть НТЦ» совместно с подрядными организациями в настоящее время проводятся работы по щадящей технологии перфорации, с помощью гидромониторных насадок. В 2010 году работы по гидроперфорации были проведены на трех скважинах. До завершения летнего сезона методом гидроперфорации будут вскрыты 7 добывающих и 5 нагнетательных скважин.